Nemám teď moc času se babrat s úpravou dalšího modulu Nokia BD28 - je kolem toho docela dost práce a navíc jsem pohřbil na jednom z HDD i nějakou dokumentaci k tomu. Vzhledem k tomu, že předpokládám další úpravu ve po vzoru OK0BNH tedy DMR/C4FM + analogový převaděč, chtěl jsem úpravu modulu BD28 směrovat již tímto směrem. Až se tedy vyřeší anténa na původní lokalitě, měl by být převaděč duální - tedy digi/analog.
Jenomže potřebuji teď něco na náhradní lokalitu. Chtěl jsem to udělat tak, jako spousty lidí před tím - dvě motoroly zádama k sobě, mezi ně kontrolér a hotovo. Vyhrabal jsem tedy obstaróžní GM300 a jal se zkoumat co s tím.
Výkon to dávalo, jenomže chvíli - za moment je zadní chladič rozpálen do běla a automatika výkon stáhne dolů. Chtělo to nucené chlazení. Vzal jsem tedy místo vysílače jeden modul s hybridním zesilovačem a PLL s MC145152 , naštrapkoval kmitočet výstupu RPT a bylo hotovo.
Jednoduchý kontrolér jsem během chvíli našel s PICAXE :
http://members.westnet.com.au/page3/picaxe-08m_repeater_controller.htm Příklad jednoduchosti a krásy.. Trochu jsem ale upravil program, aby to nereagovalo na každý škrt v etéru a pro generování tónů použil příkaz "tune" Příkaz tune generuje kvalitní harmonický tón a je v basicu pro PICAXE určen ke generování melodií. Originální a v původním programu použitý "sound" je moc ostrý a nezní hezky ani po průchodu dolní propustí. Tu jsem vynechal, stejně tak operační zesilovač pro zesílení úrovně. Nf pára z motoroly je k promodulování TX dostatečná a úroveň zvukového výstupu z PICAXE též.
( kdyby někdo měl zájem o upravený program napište mi )
A propojil GM300 coby RX s vysílačem. Prostě nejjednodušeji co to šlo. Při testu do zátěže na stole jsem ale bohužel zjistil, že při slabých úrovních na vstupu signál při modulaci vypadává. Problém byl v úzké motorole - jen 12,5kHz. Měl jsem ještě jednu , bohužel také úzkou. Naštěstí se podařilo sehnat - vyměnit jeden 40kanálový kousek GM300 za 4-kanál GM350 - 20/25kHz verze.
Jenomže tady jsem také narazil. Při programování signálů na systémový konektor se nic nedělo. PINy se tvářily "mrtvě". Po chvíli hledání jsem narazil na článek od SQ4BJA .
V podstatě se tam píše to co jsem objevil, že čtyřkanálová verze motoroly GM350 je očesaná a chybí obvody interface pro systémový konektor. V článku je nějaký popis hlavně pro použití GM350 pro DIGI, ale o COR/COS signálu je zmínka jen v diskuzi s tím, že by bylo také potřeba...
Vzal jsem tedy schéma a začal hledat. Po chvíli pátrání jsem zjistil, že signály z řídicího procesoru normálně lezou a lze je definovat při programování. Bohužel na zadní konektor se nedostanou, neboť GM350 ve čtyřkanálu je prostě lowend a šetřilo se se součástkami. Takže tam spoustu smetí chybí.
V případě signálu COR/(CTCSS, CARIER detect ) ale stačí doplnit jeden jediný rezistor, který propojí PIN 8 systémového konektoru s vývodem procesoru.
Vše vyplývá ze schéma:
Jedná se o červeně označený rezistor 270 ohmů. Na desce je umístěn zde ( výřez z orig. dokumentace ) :
Ve stanici pak je zde:
Bohužel se jedná o rezistor velikosti 0603 o rozměru cca 1,6x 0,8 mm a není až taková sranda rezistor na desku přiletovat. Srovnejte s velikostí sirky na obrázku. Protože jsem 270Ohmů neměl , vyhrobařil jsem 220Ohmů ( 221 ) potřebné velikosti 0603 z nějaké desky. V podstatě vyhoví hodnota 100Ohmů - 500Ohmů. Je třeba mikropájku a kvalitní tavidlo.
Správně by se měla na desku umístit ještě ochranná zenerka, ale není potřeba.
Po této úpravě je již signál na konektoru dostupný a lze v programu definovat aktivitu v LOG1, nebo LOG.0.
Je záhadou, proč tenhle rezistor výrobce neosadil - nejspíš kvůli vidině většího zisku od zákazníka. Ten je totiž nucen pokud chce využívat tento signál zakoupit dražší model stanice GM350 ve 128 kanálovém provedení.
Převaděč již na stole do zátěže funguje, je třeba se ještě zmínit o mizerné citlivosti oné GM350 .
Při měření na STABILOCKu 4012 jsem se dostal na hodnotu cca 0,32microV pro odstup s/š 12 dB dle metodiky SINAD.
Zkoušel jsem ještě v servisním menu polochtat některé hodnoty a nakonec připojil sběrnici od varikapů ve vstupním obvodu motoroly na laboratorní zdroj. Chtěl jsem optimálně vstup doladit na největší citlivost.
Ale je to marný, je to marný , je to marný. V podstatě se citlivost nezměnila, jediná úprava, která mě napadá je vyřazení attenuátorů ve vstupním obvodu stanice. Ale mám trochu strach z následného nepřizpůsobení stupňů mezi sebou - onen attenuátor se používá v profesionální praxi právě kvůli tomu.
Ale nakonec jsem se v tom už nevrtal, nechám to tak, jde o provozorium...
Motorola GM300 je citlivější - něco okolo 0,13microV. Už kdysi jsem dělal měření citlivosti na různých TRXech a GM350 je jednoznačně nejtupější. V profi provozu to tak nemusí vadit , ale spočítejte si , kolik je to v dB rozdílu mezi 0,32 a 0,12 microV ..... A tohle rádio je zejména pro digitální převaděče poměrně oblíbené - alespoň dle odkazů na webu.
Když pak porovnám jednoduchý vstupní obvod u GM300 s poměrně náročným, složitým a varikapy laděným vstupem u GM350 napadá mě, zda soudruzi z Motoroly někde neudělali chybu.
Podotýkám, že měření jsem dělal pod plnou palbou vysílače - tedy 25W , včetně duplexeru .
Ale při měření se nedalo zjistit ovlivňování přijímače vysílačem, ani když na vstupu RX byl "neužitečný" signál cca -40dBm. Ani u GM300 ( úzké provedení ) ani u GM350.
Napadlo mě ještě použít jako RX rádio Baufuňk 888, který je pro 70cm verzi v současnosti dostupný za cca 15 dolarů. Citlivost je výborná, o něco lepší než GM300, odolnost je však mizerná. Už při výkonu vysílače 2W dochází k zahlcování vstupu a zmenšuje se využitelná citlivost.